前9個月,國內最大的非離子表面活性劑生產基地——吉林石化公司電石廠醇醚裝置綜合能耗與計劃相比降低1.717千克標油/噸,與去年同期相比降低2.534千克標油/噸,創該裝置投產18年以來的最好水平。
該廠醇醚生產裝置是1994年建成投產的,投產以來一直使用的是工業水冷卻,每小時消耗工業水0.15立方米。為了徹底扭轉這一浪費現象,該廠配制了310米DN50管線和DN18管線,將循環水引入到P-803A、B物料循環泵中,徹底解決了冷卻水的直排浪費的問題,每年可減少工業水用量616.5噸,節省工業水消耗及污水處理費用80.14萬元。
醇醚生產用主要原料是脂肪醇,脂肪醇在溫度40℃以上時,呈現為油狀透明液體;如果溫度低于40℃,它將呈黏稠狀直至變成固體,這樣就根本不能用于生產。為了解決這一問題,該廠用蒸汽熔化火槽中的脂肪醇,每月需使用低壓蒸汽1100噸,全年共消耗蒸汽13200噸,價值248萬元。
為節約成本、降低消耗,該廠用過去直排掉的V-702罐的熱水對槽車進行加熱,用膠管從V-702罐出口閥處,將其與蒸汽管線倒淋連接,把熱水經蒸汽管線送入槽車夾層進行伴熱加溫,以此融化槽車中的脂肪醇。通過采取這一措施,每年可節省一半的蒸汽使用量,節資120多萬元。






