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吉化醇醚裝置能耗創歷史新低

放大字體  縮小字體 發布日期:2012-10-15  瀏覽次數:460
核心提示:前9個月,國內最大的非離子表面活性劑生產基地吉林石化公司電石廠醇醚裝置綜合能耗與計劃相比降低1.717千克標油/噸,與去年同期

前9個月,國內最大的非離子表面活性劑生產基地——吉林石化公司電石廠醇醚裝置綜合能耗與計劃相比降低1.717千克標油/噸,與去年同期相比降低2.534千克標油/噸,創該裝置投產18年以來的最好水平。

該廠醇醚生產裝置是1994年建成投產的,投產以來一直使用的是工業水冷卻,每小時消耗工業水0.15立方米。為了徹底扭轉這一浪費現象,該廠配制了310米DN50管線和DN18管線,將循環水引入到P-803A、B物料循環泵中,徹底解決了冷卻水的直排浪費的問題,每年可減少工業水用量616.5噸,節省工業水消耗及污水處理費用80.14萬元。

醇醚生產用主要原料是脂肪醇,脂肪醇在溫度40℃以上時,呈現為油狀透明液體;如果溫度低于40℃,它將呈黏稠狀直至變成固體,這樣就根本不能用于生產。為了解決這一問題,該廠用蒸汽熔化火槽中的脂肪醇,每月需使用低壓蒸汽1100噸,全年共消耗蒸汽13200噸,價值248萬元。

為節約成本、降低消耗,該廠用過去直排掉的V-702罐的熱水對槽車進行加熱,用膠管從V-702罐出口閥處,將其與蒸汽管線倒淋連接,把熱水經蒸汽管線送入槽車夾層進行伴熱加溫,以此融化槽車中的脂肪醇。通過采取這一措施,每年可節省一半的蒸汽使用量,節資120多萬元。

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